發(fā)布時間:2023.06.30
在塑料擠出成型過程中,擠出機(jī)的原料供給通常分為3個步驟:首先是對擠出機(jī)所需的每個組分進(jìn)行稱重,其次是將每臺擠出機(jī)共需的組分進(jìn)行混合,最后是將混合均勻的物料供給擠出機(jī)料斗,通過螺桿塑化熔融擠出。常規(guī)的做法是離線進(jìn)行配重,即主料多少包(25 kg裝)配比輔料多少包,再通過人工攪拌裝入擠出機(jī)料斗。這樣會導(dǎo)致諸如稱重不準(zhǔn)確、混料不均勻,特別是多組分配料中添加劑分散不充分等問題,有時還會由于人工配料過多造成原料的浪費(fèi)和人工成本的增加,從而導(dǎo)致無法提供擠出機(jī)實(shí)時擠出生產(chǎn)量,對品質(zhì)缺乏監(jiān)控。另一方面,常規(guī)的擠出控制都需要操作人員設(shè)定擠出機(jī)的轉(zhuǎn)速并進(jìn)行手動調(diào)節(jié),而這并不能保證擠出產(chǎn)量的恒定,并且隨著時間的推移,由于溫度和壓力的波動、過濾網(wǎng)的狀況及其他相關(guān)工藝的變化,擠出生產(chǎn)量往往會發(fā)生周期性的變化,同時由于螺桿和牽引機(jī)的速度相對恒定,導(dǎo)致生產(chǎn)的制品在米重上即產(chǎn)品的縱向發(fā)生厚薄偏差,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。
1. 開機(jī)過程中的原料浪費(fèi)
開機(jī)時操作工人因擔(dān)心管材壁厚偏薄,往往會在牽引時將牽引速度開慢,這樣管材不會變薄,但此時管材往往偏厚,等管材出切割機(jī)后再根據(jù)管材壁厚調(diào)
整牽引速度,每次調(diào)整周期長,有時調(diào)整多次,有時又會調(diào)過頭,管材偏厚當(dāng)然是合格品,但是這是以犧牲原料成本為代價。如果有米重控制器,在開機(jī)過程中可以根據(jù)管材米重進(jìn)行調(diào)控,縮短調(diào)控周期,減少原料的浪費(fèi)。
2. 主機(jī)電流波動造成的原料浪費(fèi)
單靠操作工人觀察主機(jī)電流的變化是很難時刻調(diào)得好,因?yàn)樵厦芏?、熔溫、流動性、電壓波動、回收料和破碎料均勻度都是變化的,不?guī)則的,有時當(dāng)
主機(jī)電流變大時操作工人把主機(jī)速度調(diào)小,可是管材還沒出來時下一周期電流會更小,那么管材就更薄了,這就是“調(diào)反了”,像這種情況只有米重控制才會及時調(diào)整過來,因?yàn)橄到y(tǒng)本身就是時刻測量和運(yùn)算。生產(chǎn)時將壁厚控制在下限和將壁厚控制在上限,水管的每米單重相差高達(dá)近l0%-20%(見表1,PE管材)。
同種規(guī)格管材在同一設(shè)備上生產(chǎn)時,使用米重計控制與手動控制壁厚波動差異較大(見圖1),圖3為31 5×0.8 MPa給水管材生產(chǎn)過程壁厚波動圖,從圖1中可以看出利用米重計控制壁厚曲線相對平緩,同一點(diǎn)壁厚縱向波動最大值為0.3 mm,手動控制壁厚曲線相對陡峭, 同一點(diǎn)壁厚縱向波動最大值為0.6 mm,利用米重控制系統(tǒng), 工人可以將管材的壁厚控制無限接近下限,而手動控制,工人會有意的將管材壁厚堆厚,這樣壁厚縱向波動時不容易產(chǎn)生廢品。
壁厚控制越厚,原料浪費(fèi)就越多,成本越高,現(xiàn)將3 15×0.8 MPa給水管材每天成本分析如下:從表2和表3中可以看出兩種控制下米重相差0.465 kg/m,每根管材9米長,每天生產(chǎn)75根,因此可以計算出利用米重計控制每天節(jié)省原料313kg。按原材料11000元/KG計算。每天可節(jié)約3443元,每年按200天計算,可節(jié)約68萬元。